缸蓋是柴油發電機的重要組成部分之一,結構復雜,鑄造困難,機械加工工序長,其上有低壓油道、高壓油道及水道,其密封性能直接影響柴油發電機整機的可靠性、安全性和環保性等關鍵性能。康明斯發電機廠家生產的cummins缸蓋為鑄鋁缸蓋,存在針孔、縮孔、縮松和夾渣等缺陷。在加工過程中,易將毛坯缺陷暴露出來,這樣需要通過密封檢測設備判定缸蓋泄漏是否符合產品要求,從而在機械加工過程中發現缺陷,減少加工成本,從源頭降低柴油發電機整機漏油、漏水問題。本文旨在通過cummins柴油發電機缸蓋l8線中間密封檢測設備出現的一次測量合格率低的問題分析,為后續設備及加工工藝提供經驗參考。
一、中間密封檢測工藝
康明斯發動機所用的密封檢測主要設備為ateq f520泄漏檢測儀和壓差傳感器式自動調節壓力測量儀。測試過程分為3個階段:充氣階段、平衡階段和測量階段。具體如下:
1)由面板按鈕或遠程控制器啟動測量儀后,儀器根據參數自動設定充氣壓力,打開充氣閥和測量閥,同時對壓差傳感器兩側腔體充氣。
2)進入平衡階段,壓力自動調整到測量壓力。
3)測量階段,關閉充氣閥和測量閥,形成獨立的參考氣室和測量氣室; 測量出在測量時間內降低的壓力,算出泄漏率,并以泄漏率顯示結果。
4)測量完成后排氣。
二、設備及生產現狀
康明斯發電機廠家的中間密封檢測設備共有7個工位(st),1st為上料輥道,2st檢測缸蓋的水道及高壓油道,3st為輸送輥道,4st檢測缸蓋的低壓油道,5st為刻字工位,6st為輸送輥道,7st為剔料工位,該設備為自動工位。
工藝文件規定測試方法如下:零件自動檢測合格通過;第一次檢測不合格自動重測,合格通過;重測不合格的零件排出,人工將零件搬下來放置在工位待判區,1?h后再手動上線檢測是否合格,如繼續不合格則判定為泄漏件。具體工藝參數如表1所示。
cummins缸蓋線生產班組根據生產統計發現,中間密封檢測設備(xm0950)成為制約全線設備開動率提升的瓶頸工位,10月份單月統計發現中間密封檢測工位停機達到27.8?h,其中異常統計停機774次,折合停機時間25.8?h,不合格率達到9.42%,從統計中發現,一次測量不合格導致停機達730次,折合停機時間21.9?h,占異常統計停機時間的84.88%,亟待改善。
三、影響因素分析及解決方案
影響密封檢測測量結果的主要因素有:設備本身設計問題、封堵不可靠、零件表面粗糙度以及溫度等,此設備之前因為溫度過高導致測量不合格,已在清洗機后增加空調降溫,使零件溫度已達到廠房環境溫度,因此,針對此次出現的一次測量合格率低的問題,康明斯發電機廠家主要從封堵結構、清潔度和設備本身設計展開分析。
1.清潔度問題
cummins缸蓋經中間清洗后進入中間密封檢測設備進行密封檢測,中間清洗機需要對主要定位面及封堵面進行清洗。在中間密封檢測設備臺面,理論無鋁屑存在,但在現場中間密封檢測設備臺面存在很多鋁屑,且在車間班組設備保養及清掃后,下次保養會再發現鋁屑在設備臺面,可見清洗機未完全清洗干凈。在對清洗機清洗零件連續30件觀測中發現5件在nta855孔內存在鋁屑,其中2件直接通過密封檢測設備,未報警,其中1件在一次測量不合格后,復測舉升零件過程中鋁屑掉落,復測合格,剩余2件在一次測量不合格后復測也不合格,零件排出,在將鋁屑清理后重新上線,測量合格。經查,nta855孔在op50加工,加工后未發現有鋁屑殘留在孔內,可見不是由于加工此孔產生的,對其貫穿孔進行排查,在op150加工6651孔后,nta855孔內有鋁屑堆積,其產生過程如圖3所示。
為解決nta855孔鋁屑問題,首先排查清洗機狀況,經維修檢查,清洗機正常工作,但此鋁屑纏繞堆積在nta855孔,在中間清洗機清洗壓力下無法清洗出來,這樣只能從加工工藝方面著手去除nta855孔鋁屑。nta855孔鋁屑主要是由于加工6651孔產生,經分析各工序加工內容,將op50加工的nta855孔換序至op160加工,使nta855孔在6651孔后面加工,將op160加工的6401~6404孔換序至op50加工,保持節拍平衡,這樣就完全避免了加工6651孔加工產生的鋁屑堆積在nta855孔內。
2.封堵結構問題
中間密封檢測設備采用大量聚氨酯材料封堵頭進行封堵,主要是利用封堵頭的彈性變形來實現油道及水道的密封,cummins缸蓋中間密封檢測需要檢測水道、高壓油道及低壓油道,導致了密封點很多,大部分屬于平面封堵或者孔漲堵,易于封堵。凸輪軸孔上油孔處于半圓上,不規則,封堵采用的是圖4所示的封堵頭。
中封堵頭采用端面密封和半圓密封,二者夾角約為90°,為保證端面密封,半圓密封彈性量將較小,在高壓情況下,型腔內氣體極易從折角處溢出,造成微泄漏,如若零件本就處于最大泄漏值邊緣,在微泄漏情況下,極易誤判,從而導致再次測量,形成一次測量不合格的情況。
為解決端面密封與半圓密封不能同時良好密封的問題,可以取消端面密封,增大半圓密封彈性量,使之形成半圓密封和漲堵,經現場試驗,改進后封堵頭在測同樣零件時,其泄漏值更穩定,密封效果更好。更改后的封堵頭如圖5所示。
3.中間密封檢測設備液壓設計結構問題
中間密封檢測設備采用的是一臺液壓站,兩個進油路分別供給2st和4st工位,共用一個回油路回液壓站,回油路在各自初段有1個雙向液壓鎖,完成封堵時的保壓功能。雙向液壓鎖工作原理如圖6所示。當p1通壓力油時,一方面油液通過左閥到p2,另一方面使右閥頂開,保持p4與p3暢通。同樣當p3通壓力油時,一方面通過右閥到p4,另一方面使左閥頂開,保持p2與p1暢通,當p1與p3都不通壓力油時,p2和p4封閉,執行元件被雙向鎖住。此設備兩個工位測量所需時間不同,故一直存在同步、不同步兩種狀態,當其中一個工位測試完畢,另一工位正好處于測試階段時,這時回油經過正在測試工位回油管路,瞬間沖擊壓過大,使其雙向自鎖瞬時打開,封堵松動泄漏,造成測試結果突然增大,然后再平緩下降,但此時,測量時間內已經不夠下降到最大泄漏值以內,泄漏值超過最大泄漏值,且不是大漏,此零件第一次測量不合格。查詢設備保存的近一個月數據,里面有大量數據是在第一次測量不合格,且泄漏值略大于最大泄漏值,第二次復測就合格的情況。
找到原因后,為解決回油時的相互影響,康明斯發電機廠家在現場實施了最簡易的增加一根回油管路的辦法,使兩個工位液壓進油和回油管路都獨立,這樣在測試時就不會出現相互影響情況。
經過以上措施的實施和生產跟蹤,結果表明,缸蓋的中間密封檢測不合格率平均為2.56%,對比改善前的9.42%來說,大幅下降,一次測量合格率低的問題得到了很大的改善。缸蓋的密封檢測是缸蓋生產線的一道重要工序,本文立足現場,從解決實際問題出發,展現了cummins中間密封檢測設備的改善過程,降低了中間密封檢測設備的測量不合格率,提高了生產線設備開動率,對后續設備及加工工藝具有參考意義。
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